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浙能兰溪发电2×600MW脱硫通过后评估

2009-07-31 02:25:17  
浙江浙能兰溪发电有限责任公司

2×600MW机组烟气脱硫工程通过后评估

  根据《国家发展改革委办公厅关于下达2007年火电厂烟气脱硫工程后评估计划的通知》(发改办环资[2007]576号文件)及浙江天地环保工程有限公司(以下简称“浙江天地公司”)的申请,按照《火电厂烟气脱硫工程后评估管理暂行办法》,中电联组织完成了浙江浙能兰溪发电有限责任公司(以下简称“兰溪电厂”)一期2×600MW机组烟气脱硫工程后评估工作。

  兰溪电厂现有设计规模为4×600MW超临界燃煤发电机组,参加后评估向的是一期2×600MW 机组,由浙江天地环保工程有限公司总承包建设,2004年10月开工, 2006年8月投运,是国内首批烟气脱硫装置与主机同时通过168小时满负荷运行的600MW机组之一,采用石灰石-石膏湿法脱硫工程。脱硫效率及二氧化硫排放浓度、排放量能够满足国家环保总局对环境影响报告书的批复要求。

  后评估认为,#1、#2机组烟气脱硫装置采用浙江天地公司引进的美国B&W公司石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,塔内喷淋逆流加托盘技术进一步增加了气液接触面积,从而提高了脱硫效率。该工程烟气脱硫装置工艺流程设计合理、布局紧凑美观。

  采用一炉一塔配置,设置100%烟气旁路;每炉均配置1台动叶可调轴流式增压风机和回转式气-气换热器;每座吸收塔配置3台浆液循环泵,氧化风机、石膏浆液排出泵等均按1运1备配置;石灰石磨制系统为2套FGD装置共用配置,选用干磨设备;石膏脱水系统为2套装置共用配置,配置2台真空皮带脱水机,设备选型符合设计规程要求,主体设备配置考虑了一定的设计裕量,基本满足电厂当前燃煤硫份变化的需要。从脱硫装置实际运行效果看,#1、#2机组脱硫装置年可利用率均能够达到95%以上,系统运行稳定可靠。

  该工程是国内首批同时通过168小时的600MW烟气脱硫装置之一。


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